錘式破碎機的轉子重量很重,圓周速度(dù)也很大,因此(cǐ)在檢修和更額錘頭時,就要求轉子保持比較精確的平傷(shāng)。如果(guǒ)轉子的重心(xīn)與其小心錯開很多,運轉起來就會產(chǎn)生很大的振辦(bàn)鈉(nà)比議會過於密損。轉(zhuǎn)子的平衡代正(zhèng)方法總體破碎機(jī)的主軸裝亡全部錘架後。仟兩版長約2米的鋼軌上或兩組托波上.進行轉動。如果不平衡(héng),重的一麵包刻下,這時任(rèn)對(duì)稱的方(fāng)向加上配重,再進行轉動,直到(dào)較後不論轉到任何位置部能自然停穩為(wéi)止。然後將沉(chén)重的質(zhì)量你(nǐ)奸,焊以(yǐ)同等重且的鐵悅焊的時候應注意鐵板的重量不要太集衝.鼓好而積大(dà)一些.焊的位置要盡量靠近邊緣處,這樣比較幹穩。
找好(hǎo)平衡後,安裝錘頭時,需將(jiāng)錘頭的重量搭配好。
據丁解,大、小型水泥廠錘式破碎機的錘頭(tóu),根據材質棚物料的不同,一般(bān)可破(pò)碎石灰心8一12萬噸(dūn), 也(yě)有更多或更少的(de)情況c小型廠(chǎng)使(shǐ)用的(de)錘頭可破碎3—5萬噸。當(dāng)錘頭磨損而需要更換新錘頭或翻(fān)麵使用時,更要把錘頭的重量選以好(hǎo)。錘頭巫換的(de)標準,有的規定在磨掉50毫米(mǐ)時(由端(duān)部弊趙),就應當更(gèng)換,但是人多數/—是按(àn)照(zhào)實際操作情況,當打不出物料(liào).破碎機的產量(liàng)降時,再檢企一下錘(chuí)頭,更換其小的一部分。
更換新(xīn)錘頭時要特別(bié)注意員且排列平衡,可將新鍍頭按(àn)員(yuán)臣分為四類,即(jí):特五的、較貢的、較(jiào)重(chóng)的韌輕的。排列方(fāng)法,每(měi)排的五(wǔ)量偏差允許為(wéi)0.25公斤。
也可以把(bǎ)錘頭按重龜分為三種,即:較重的、較重的和輕的。
某廠旋窯出產線。1000*2400 錘式熟(shú)料(liào)破碎機1990年投入使用,運轉狀況良好。進入1998年12月以來,該機振動顯著增大,除(chú)了(le)錘(chuí)頭磨損較大,更換全部錘頭,並緊固(gù)地腳螺栓外,未發現其它異常情(qíng)況。經由兩個月的運轉,振動急(jí)劇增大,基礎泛起裂紋,被(bèi)迫(pò)停機處理。
錘式破碎機引起振(zhèn)動的原因一般是基礎泛起裂(liè)紋、地腳(jiǎo)螺栓鬆動、軸承磨損、個(gè)別錘頭斷落使破碎機失去平衡產生振動(dòng)。維修職員對以上題目(mù)進行檢查:基礎部份雖有裂紋,但地腳螺栓無鬆動、 斷裂現象。兩動彈軸承無走(zǒu)內、外圈現象,遊隙分(fèn)別為0.06mm和0.18mm,雖遊隙偏大, 但不可能引起如斯大的振動。錘頭配重記實符合仿單要求, 錘頭(tóu)略有磨損且較平均(jun1),無斷(duàn)錘現象。以上(shàng)情況均被排除, 作進一步檢查, 在盤動轉子過程中發現18把錘子中有10把卡死在錘盤中, 不能工作(zuò),由此引起回轉半徑的變化, 轉子失去動平衡引(yǐn)起振動。卡錘的原因(yīn)是因為錘盤的(de)磨損。原設計中錘(chuí)頭寬度為a=110mm,兩錘盤間距s=100mm, 錘盤寬度b=35mm, 因為錘盤的磨(mó)損, 增大到102-110mm不等,錘頭寬度誤差 a實測尺寸105-110不等。故破碎機嚴峻失去平衡,造成運轉劇烈振動。
為防(fáng)止(zhǐ)錘頭卡(kǎ)入錘盤,做了處理。首先加工40mm*40mm厚度為20mm的鋼板,然(rán)後在每個錘頭(tóu)的位置焊接四塊鋼板。必需留意在錘頭的回轉方向不能(néng)將破碎機錘頭限製死,保證有一定的流動餘地,基本上保證錘頭的內弧中雙點劃線所示(shì)。這樣既(jì)能保證錘頭不(bú)被卡死,又能線與錘盤的外圓相切保證錘頭在破碎(suì)過(guò)程中(zhōng)有一定的(de)緩衝,減(jiǎn)少對破碎機的衝擊。
經由這次處理,破碎機振動(dòng)消除(chú)。通過一個月的出產運行對(duì)破碎機進行檢查(chá),修理部位磨損較小,到目(mù)前為止運(yùn)行狀況良好(hǎo)。
總之,更(gèng)換新譯頭(tóu)隊(duì)要處破(pò)碎機(jī)園周方向的兩錘架問的錘頭重量相各袖向排列(liè)要均勻,使破碎機運轉起來(lái)平(píng)穩,減少振動。